a、燃煤破碎加工產(chǎn)線生產(chǎn)效率低,產(chǎn)能不達(dá)標(biāo),怎么辦?
b、老舊破碎篩分設(shè)備,生產(chǎn)成本高、環(huán)保不達(dá)標(biāo),怎么辦?
c、傳統(tǒng)工藝技術(shù),成品跑粗、過粉碎、粒級分布差,燃燒效率低,怎么辦?
2024年4月,國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》的通知,大力推動有色、建材、機(jī)械、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造,同時(shí)給予資金支持、稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼、貼息等財(cái)稅金融政策保障。
抓住政策窗口期,選擇深湘機(jī)器產(chǎn)線技改升級服務(wù),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線蛻變升級!
燃煤電廠技改案例分享
重慶華峰化工自備熱電廠燃煤細(xì)碎改造項(xiàng)目
該廠原采用四齒輥破碎機(jī)進(jìn)行破碎,破碎出的燃煤中≥8mm占比20-25%,嚴(yán)重跑粗,遂決定進(jìn)行技術(shù)改造以解決出料粒徑跑粗問題。
考慮到業(yè)主要求控制粒徑(≤8mm)的同時(shí)得保證產(chǎn)品粒徑得符合循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)值,加之原料中含有30%煤矸石、外水15%。于是更換原有的四齒輥破碎機(jī)為深湘燃煤柱碎篩分一體機(jī),深湘技術(shù)人員經(jīng)過系列論證后,破碎后的煤粒度<8mm占比96.5%,D50=±1.5mm;灰渣含碳量從6.5%下降至3%,飛灰含碳量從原來的10.00%下降至6.50%;灰渣含碳量減少折算的熱效率提升3.15%,一年可省煤6.25萬噸,節(jié)約燃煤成本4377.31萬元。實(shí)現(xiàn)業(yè)主技改目標(biāo)。

中機(jī)撫順熱電有限公司燃煤細(xì)碎改造項(xiàng)目
原先細(xì)碎采用2臺可逆錘式破碎機(jī),生產(chǎn)的燃煤粒度偏粗,>10mm占比20-25%左右;設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)堵塞悶機(jī)等故障,維修工作量巨大;爐渣含碳量高;鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)焦。因此,客戶到深湘尋求解決方案。
實(shí)習(xí)考察并充分溝通后,深湘為業(yè)主定制了ZSJ600型燃煤柱碎篩分一體機(jī),不僅解決了燃煤粒度偏粗的問題,將燃煤粒徑控制在<6mm;同時(shí)還解決了爐渣含碳量高的問題,提升了燃煤效率。經(jīng)檢測,技改后的燃煤粒級分布佳(<6mm占比92.8%,d50=±1.5mm)、鍋爐不結(jié)焦,完全符合客戶需求甚至優(yōu)于原定要求。
山西長治沁新能源熱電廠碎煤線改造項(xiàng)目
客戶原料為70%煙煤+30%煤矸石,要求最終產(chǎn)品規(guī)格為≤8mm。原采用環(huán)錘式篩破一體機(jī)在生產(chǎn)時(shí)8mm的物料超25%,成品達(dá)不到客戶要求。于是,希望深湘能進(jìn)行診斷和技改升級。深湘技術(shù)人員深入了解后,對工藝流程做了微調(diào),推薦將深湘燃煤柱碎篩分一體機(jī)置換環(huán)錘式篩破一體機(jī)。技改后,≤8m燃煤過篩率98%,業(yè)主非常滿意。

每一次成功的燃煤破碎生產(chǎn)線技改升級背后,都是深湘機(jī)器以深厚的行業(yè)積累、獨(dú)特的創(chuàng)新視角、前瞻的技術(shù)工藝和專業(yè)細(xì)致的服務(wù)理念為基礎(chǔ),用更加專業(yè)、先進(jìn)的解決方案助力客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的“新生”。
未來,深湘也將始終保持敏銳的市場洞察力,發(fā)掘客戶痛點(diǎn)、深耕工藝技術(shù)創(chuàng)新,幫助更多客戶破除發(fā)展瓶頸,持續(xù)推動燃煤破碎領(lǐng)域技術(shù)革新。